我公司粉磨系统有一台HFCG1800×1600辊压机。2015年3月10日辊压机辊套更换,在拆卸动辊的两只轴承时,一只损坏,另一只无法与轴脱开。
1 辊压机轴承拆卸问题及分析1.1轴承损坏的问题及分析动辊一只轴承拆出后,发现靠液压缸侧轴承外圈滚道有大面积剥落现象,滚珠边缘有不同程度损伤。滚道剥落的轴承,受伤位置刚好是液压缸的水平受力方向,也是轴承在运行过程中最受力的位置。轴承型号为232/900CAKF1/W33C3,轴承宽度515mm,靠最外面150mm部位轴承滚道有剥落,其余部位都较好;轴承拆出后无失油现象,剥落部位也未发现高温烧伤的迹象。经分析,辊压机运行过程中由于物料原因,有偏辊现象,轴承损坏很有可能是偏辊、轴承本身质量或润滑脂抗极压性能不足原因造成的。1.2轴承无法拆卸的问题及分析另一只在动辊减速机端的轴承,二天时间未能正常拆出。一般拆卸都是对轴承内圈用液压泵泵油,在辊子轴承位与轴承内圈之间产生压力,使得轴承内圈膨胀,通过液压顶退出轴承。这只轴承用二台液压泵对轴承内圈打压,压力打到40MPa,同时用五个100T液压顶进行拆卸,也不能拆出。根据以往经验判断轴承内圈和轴可能有粘连现象,于是制作工装,用320T液压顶拆卸,结果仍然无法拆出。通过了解,其他厂家也有类似的情况。该辊压机轴承配置为双列圆锥滚子轴承(带锥度)。这种轴承安装时靠紧固轴承座内端盖螺栓将轴承往里压,达到紧固的目的。我们推测,在安装时螺栓拧的过紧,可能是导致拆卸困难的原因。2 拆卸措施及安装注意事项1)把辊子和轴承座放平垫牢,仍然用液压泵对轴承内圈进行打压,用五个100T液压顶顶轴承。液压顶上力后,从液氮瓶的液态阀出口,接钢丝软管对准轴承内圈裸出的辊轴直接进行冷却。当温差降到18℃左右时(轴直径900mm短时间内难以降到理想值),再用挖掘机破碎锤(挖掘机型号R215-7C)对准辊轴中心,轴向施力振打,振打1min左右。振打前辊轴端垫40mm铁板并紧固,防止伤轴。振打加上液压千斤顶的力,以及液氮对轴的冷却收缩,轴承松动退出。2)轴承回装时,将滚道剥落的轴承损伤部位,打磨处理清洗后,改装到定辊,并将受伤部位朝上安装,这样辊压机正常运行时,受损部位基本不受力。3)轴承回装前,辊轴轴承位跟轴承内圈清洗干净,不能有油质,防止粘连现象的发生;轴承内圈的锁紧螺栓用力矩扳手必须紧到位,安装开机运行24h内,对螺栓紧固程度进行复查,防止轴承走内圈。目前这台辊压机运行良好,各项参数均正常。